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過(guò)濾器冒灰運行分析報告參考

發(fā)布時(shí)間:2012-12-24 00:00:00  瀏覽:122

過(guò)濾器冒灰運行分析報告參考

一、事件經(jīng)過(guò)

88日上午班脫硫運行乙班當班,接班時(shí),終端灰庫氣化風(fēng)壓力約70kPa。900,灰庫承包商告知當班,有三條灰船靠岸,需投分選裝置運行。933,值班員檢查無(wú)異后,啟動(dòng)灰庫分選裝置運行。

1105值班員檢查發(fā)現終端灰庫#2庫頂有灰冒出(現場(chǎng)檢查為#3過(guò)濾器排氣口冒灰),立即停運灰庫分選系統,并將終端灰庫的#4氣化風(fēng)機停運;投運#1、#2爐電除塵一、二電場(chǎng)的事故排灰、#3、#4爐電除塵一電場(chǎng)的事故排灰,并將相應正壓輸灰管全部停運了。通知灰庫承包商趕快派車(chē)來(lái)拉灰,回告已安排派車(chē),值班員將終端灰庫的事故排灰卸灰機投運了。檢查#1爐電除塵一電場(chǎng)#6事故排灰落灰管、二電場(chǎng)的#1、#3、#4、#5事故排灰落灰管不下灰,#2爐電除塵一電場(chǎng)#7事故排灰落灰管、二電場(chǎng)的#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8事故排灰落灰管不下灰,#3爐電除塵#1、#2、#7、#8事故排灰落灰管不下灰,#4爐電除塵#1、#3、#4、#5、#6、#7、#8事故排灰落灰管不下灰、且#6落灰箱的沖灰噴嘴堵塞。上述缺陷已通知值班師傅處理,并已告知檢修班長(cháng)。

1300,對#2庫搶卸約200噸灰后,投運終端灰庫#2氣化風(fēng)機,氣化風(fēng)壓力母管壓力約68 kPa,#2#3過(guò)濾器冒灰情況已減輕。設備檢修安排在#2#3過(guò)濾器排氣口加裝了一個(gè)過(guò)濾袋,進(jìn)一步減少#2#3過(guò)濾器冒灰情況。

二、原因分析

1、事件發(fā)生時(shí),終端灰庫#2庫并未有高料位信號(庫頂安裝有三個(gè)高料位開(kāi)關(guān)),庫頂壓力釋放閥也未打開(kāi),打開(kāi)壓力釋放閥用繩子測量尚有2米左右的空間(這時(shí)是下午1350后,#2庫搶卸約200噸灰后,運行已經(jīng)交班結束,當班運行人員才打開(kāi)壓力釋放閥用繩子測量尚有2米左右的空間),因此,判斷#2庫并未滿(mǎn)灰;

2、檢查發(fā)現終端灰庫#2#3過(guò)濾器內有多個(gè)布袋已破損和花板已變形,過(guò)濾器的通流能力下降,當灰庫灰位較高,中間灰庫向終端灰庫送灰時(shí),不能及時(shí)地將輸送空氣排出,而是灰氣混合物直接從過(guò)濾器排氣口噴出,是這次冒灰的直接原因。


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